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DU型橡膠水平帶式真空過濾機應用及改造(二)3.1進料端濾布漏料改造: 3.1.1原因分析: 改向輥與壓布輥濾布兜角(θ1)小,進料量一旦增大壓布輥的料液就會高出濾布圍堰,料液就從濾布的圍堰低點流出,造成物料損失,使周圍地面、設備衛(wèi)生臟。 3.1.2改進措施: 1、調(diào)節(jié)壓布輥使其壓緊濾布及橡膠帶,增加與濾布和膠帶貼合力,盡量不讓物料從壓布輥處漏出來。 2、在改向輥與壓布輥之間機架的梁上增加一調(diào)節(jié)輥,以增大濾布的兜角(使θ2>θ1)。 3.1.3改進效果: 通過上兩項調(diào)整后,在濾布運行時物料很難從改向輥和壓布輥間的濾布漏出,F(xiàn)場面貌明顯改觀,增加進料量,從而提高了產(chǎn)量。 3.2濾布窄,料液漏損: 3.2.1原因分析:濾布窄,濾布一旦跑偏,兩側擋板不能有效折起濾布,造成料液從擋板與膠帶接縫處漏出(外漏)。一些漿液從濾布邊被吸到膠帶溝槽進入真空盒(內(nèi)漏),嚴重的會堵塞真空盒和接管,造成洗滌和脫水差,嚴重的會造成堵閃蒸、產(chǎn)品質(zhì)量下降等一系列問題。 3.2.2改進措施:我們將濾布寬度由2030mm改為2100mm,即使濾布有所跑偏,濾布圍成的圍堰深度也能防止側漏。 3.2.3改進效果:改進后,即使濾布跑偏,也不會發(fā)生料漿漏損,真空盒不再堵塞。 3.3濾布調(diào)偏難的處理: 3.3.1原因分析:通過觀察濾布跑偏的原因兩臺帶機大體有五種情況: 1、兩端改向輥不平行,形成濾布寬度方向一側緊、一側松,緊邊受力大,松邊受力小,從而導致濾布跑偏。 2、由于整體濾機機架的制造或安裝的原因,上、下機架不是規(guī)則的矩形,雖然端輥平行,但它們的中位線不重合,在濾布不跑偏的情況下,造成跑偏假象。 3、濾布水洗再生不好,濾布粘料使輥子粘料,導致濾布打折跑偏。 4、托布輥軸向與濾布運行方向不垂直,使濾布發(fā)生跑偏。 5、物料在濾布上分布不均,造成膠輥跑偏,從而造成濾布跑偏。 3.3.2改進措施: 1、對濾布朝一固定側跑偏的現(xiàn)象,必須調(diào)節(jié)改向輥,不能長期以糾偏輥偏轉一定角度來調(diào)節(jié),否則,會使接近開關、電磁閥線圈長時間通電損壞。 2、機架由于制造或安裝時沒有到位,通過調(diào)整機架變形量,同時盡量調(diào)整輥筒中位線重合度。 3、將濾布沖洗干凈,防止粘料 4、保證進料器下料均勻,確保濾餅厚度一致。 3.3.3改進效果:通過調(diào)整,跑偏在可控范圍內(nèi),自動糾偏功能穩(wěn)定。 3.4托輥、改向輥、糾偏輥改造: 3.4.1原因分析: 1、一些托輥,軸兩段有軸承,軸外是輥筒,兩端有油封但無壓蓋,造成油封不穩(wěn)定,安裝時一次性加入了潤滑脂,托輥長期轉動,潤滑脂不斷損失,軸承內(nèi)就會出現(xiàn)空隙,料液很易進入軸承內(nèi),軸承長期浸泡腐蝕損壞; 2、改向輥、糾偏輥為輥兩段帶軸承,用軸承座安裝,既無油杯也無油封,也是安裝時一次性加入了潤滑脂,軸承損壞的方式同前。 3.4.2改進措施: 1、首先將軸承的軸封端加油封,保證軸承內(nèi)潤滑脂不跑損,外界的漿液進不了軸承,以提高軸承運行壽命。 2、輥子有軸承座的,將在其蓋板上或軸承座上增加油杯,確保盒內(nèi)軸承能定期潤滑保養(yǎng)。 3.4.3改進效果: 改后輥子的使用壽命明顯提高,現(xiàn)將改造前后輥子檢修情況做一下對比: 3.5糾偏接近開關改造: 3.5.1原因分析 1、糾偏接近開關處在水份較大的環(huán)境中,電源電壓又是220V存在較大人身安全隱患。2、糾偏接近開關安裝在濾機下層濾布邊沿,水份較多,感應頭、接近桿易被物料粘住,影響接近桿動作。 3.5.2改進措施: 1、將220V電壓改變?yōu)?4V安全電壓,消除安全隱患。2、由于帶機前部垂直段濾布水份較少,將糾偏接近開關安裝在該處的濾布兩邊,有效消除了液態(tài)物料干擾。 3.5.3改進效果: 1、安全電壓的引入,從根本上消除了安全上的后顧之憂。2、將糾偏感應觸桿的結構進行了改造,安裝位置進行挪動后,糾偏故障發(fā)生率大大減少。 3.6洗布槽及噴槍改造: 3.6.1原因分析: 1、洗布槽是平底,洗下的物料不能及時流出,造成槽內(nèi)集料太多;2、洗布槽上噴槍安裝口無固定、無密封,經(jīng)常漏水,現(xiàn)場衛(wèi)生差;3、由于噴槍較長,安裝及拆卸噴槍較困難,必須兩人配合。 3.6.2改進措施: 1、將洗布槽由平底改為具一定斜度的楔形底;2、噴槍用法蘭安裝;3、增加噴槍安裝滑道。 3.6.3改進效果: 1、槽內(nèi)集料消除;2、噴槍在箱體上的安裝采用法蘭,增強了水密封效果,法蘭漏水消除;3、在洗布槽內(nèi)安裝了噴槍滑道,使安裝及拆卸噴槍比較方便。 3.6糾偏氣囊安裝支架改造: 3.6.1原因分析: 1、糾偏氣囊固定支架鋼板太薄。2、氣囊兩端板無筋板,焊縫處所受力矩大,運行中兩端板均向外張,造成斷裂。 3.6.2改進措施: 1、將原固定支架鋼板加厚。2、在兩端板外增加筋板。 3.6.3改進效果: 經(jīng)過改造氣囊支架結構牢固,氣囊運行平穩(wěn),達到了預期效果。 3.7濾餅刮料器改造: 3.7.1原因分析:1、刮料裝置結構不合理,刮刀與濾布貼合縫隙偏大,物料不但刮不盡,而且物料受到刮刀意外碾壓,影響了后續(xù)洗布效果。2、隨著濾布的加寬,刮料裝置兩邊重錘磨擦濾布邊沿,特別是濾布跑偏時磨擦加重,濾布容易被掛傷。 3.7.2改進措施:1、將刮板式刮料裝置拆除,用不銹鋼絲刮料代替刮刀,由于催化劑濾餅較松散,鋼絲刮料效果好,而且避免了刮刀碾壓物料。2、在鋼絲壓緊和張緊兩個方向上,制造了一簡易裝置較好解決了日常鋼絲壓實、張緊的問題。 3.7.3改進效果:刮料改用不銹鋼絲后,刮料效果明顯改善,而且避免了刮刀碾壓物料,洗布效果增強。 |
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